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齐心协力攻难题 实际行动迎三比
正大青春宝制药分公司的片剂胶囊车间,有一台意大利产ROMACO
CD40胶囊充填机。由于产品规格繁多,设备的模具更换频繁,各种规格产品的生产任务紧张,因此,设备从1996年生产至今,已有较多部件出现不同程度磨损。尤其是最近,在生产中发现传动及工位控制凸轮系统已磨损严重,必须进行大修。由于是进口设备,国内的代理商主要从事的是基本维修和销售工作,大修项目需意大利工程师前来实施,其人工费用昂贵。同时,如使用进口配件维修,其价格也贵得惊人(曾有一个铜套报价仅离岸价就将近要500欧元)。怎么办?修是必然的,到底谁来修?用哪里产的配件修?
通过商议,在分公司领导和车间领导的支持下,片剂一车间机修组决定自己尝试完成该设备的大修任务。
说起来容易做起来难。由于该机型不同于国内大量仿制的德国BOSCH 胶囊充填机的结构,因此无同类机型的结构可供参考。同时,由于老外知识产权和技术保密原因,说明书缺乏详细构造内容,最多只有简单的示意图,使得维修难度加大。为了增强拆装的可靠性,全体机修人员首先蹲点机器旁,观察各凸轮、分度头、连接杆、滑套的安装位置、活动方式、相互配合工作的顺序以及拆卸步骤。大家集思广益,结合胶囊充填的原理,对汇总意见进行判断,验证方法的正确性,确定拆装的方法,并分析关键部件拆装的注意事项和关键点。
开始拆了。对于这种没有同类相似机型可供参考的设备,拆卸也不容易。小心打出各传动部件的锥销;标记好分度头的起点位置;标记好轴支架的同轴度基准;将拆卸下的部件挂好标签按位置及顺序摆放……由于房间层高限制,设备不能吊起反转,全体机修人员为了保证思维的连贯性,除了午饭时间,通常需要从一上班就蹲着工作,一直要干到晚上八九点。
设备拆好后,车间机修及时与哈尔滨飞机制造厂联系,共同测绘凸轮系统和其他相关配件尺寸,进行配件的国产化,以节约费用。由于运行时间较长,很多滑动轴承、滚针轴承、关节轴承、调心轴承等均出现不灵活等问题,并且这些轴承精度高(大量为D级等高精度轴承),规格多为英制或美制,国内较少使用。为节约经费,在分公司领导的支持下,采购科陈浩翔冒着酷暑,跑了很多商家,通过多家之间比质量、比价格,终于订购到了所有型号。
拆卸尚且不易,安装的确更难。在安装过程中,大家对照先前自己描绘的草图,结合以前总结的经验,一件件,一样样,小心谨慎地进行。由于位置低,配件重,为了能精确定位安装,经常是两三个人躺在地上托着配件,另两人进行卡尺测量标定、较位、固定等工作。由于没有专用工具,有些部件的安装出现了这样一种现象:明知怎么装,可没工具装。怎么办?只能土法上马,自己设计简易工具来实施装配。分公司高本建及时与设备科联系,设备科领导马上落实车工组加工,土工具虽然样子不怎么好看,但确实实现了它应尽的功能。
终于装配好了,可这只能算完成了一半,因为胶囊生产时,设备的精度会直接影响胶囊的上机率和产品的质量。因此如何精确的标定各工位精度这一工作显得尤为重要,该工作非常耗时,不仅需要耐性,更需要熟悉原理。机修人员分工合作,一人盘车,其余人员有的校准模孔同心度,有的校准开囊、填充、闭合工位行程,有的检查机械仓内各凸轮与连杆之间的间隙,有的复核连接螺栓是否拧紧。完成后,机器试运行,随着设备发出的轻快声音,试生产的胶囊一粒粒跳入料盆,当胶囊质量检验合格时,所有人脸上都露出了疲惫的笑容——毕竟辛苦、担心一个多月了!为了这次大修,所有机修人员都以大局为重,放弃自己的休息时间,自觉加班:像组长赵晓龙,在爱人身体不好的情况下,每次加班都毫无怨言,带头带领组员工作;叶硕在孩子刚出生的情况下,为了大局,默默坚持加班;孟俊杰和贺磊,将这次大修作为自己的一个学习锻炼的好机会,不仅动手,更能提出问题请教师傅,使自己的维修技能和对胶囊机原理的认识得到提高。
这次维修虽然是由片剂一车间的机修人员实施完成的,但是离不开公司兄弟部门的配合支持。正是“青春宝”人的这种团队协作精神,正是“青春宝”人的这种迎难而上的拼搏精神,才使得这次攻坚战获得胜利。相信,每个参加这次维修的人员都深刻感受到了公司提出的“比团队管理水平、比质量攻关能力、比节能降耗指标”的三比活动内涵。对这次维修中的苦和累,全体机修人员只想说一个字——“值!”
(三车间 童佳钧)

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